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降壓型控制器

  • 求模糊控制器的高斯型隸屬函數優化后的最小目標值 自己編的 請大家指教

    求模糊控制器的高斯型隸屬函數優化后的最小目標值 自己編的 請大家指教

    標簽: 模糊控制器 函數優化 高斯

    上傳時間: 2014-01-15

    上傳用戶:黃華強

  • 求模糊控制器的三角型隸屬函數優化后的最小目標值 請大家指教

    求模糊控制器的三角型隸屬函數優化后的最小目標值 請大家指教

    標簽: 模糊控制器 函數優化

    上傳時間: 2013-12-21

    上傳用戶:yepeng139

  • 求模糊控制器的梯型隸屬函數優化后的最小目標值 請大家指教

    求模糊控制器的梯型隸屬函數優化后的最小目標值 請大家指教

    標簽: 模糊控制器 函數優化

    上傳時間: 2017-04-15

    上傳用戶:gmh1314

  • 使用PWM控制器SG3524設計并制作了一種推挽型DC/DC變換器

    使用PWM控制器SG3524設計并制作了一種推挽型DC/DC變換器,輸出電壓可在30~36V可調,系統效率可以達到92 。整個變換器由C8051F020型單片機作為控制核心,可以將輸入輸出電壓、電流和系統效率顯示出來,并可以對輸出電壓預設和步進調整,還可以實現過流保護和過壓欠壓指示,完成了基本部分和發揮部分的所有要求。使用PWM控制器SG3524設計并制作了一種推挽型DC/DC變換器,輸出電壓可在30~36V可調,系統效率可以達到92 。整個變換器由C8051F020型單片機作為控制核心,可以將輸入輸出電壓、電流和系統效率顯示出來,并可以對輸出電壓預設和步進調整,還可以實現過流保護和過壓欠壓指示,完成了基本部分和發揮部分的所有要求。使用PWM控制器SG3524設計并制作了一種推挽型DC/DC變換器,輸出電壓可在30~36V可調,系統效率可以達到92 。整個變換器由C8051F020型單片機作為控制核心,可以將輸入輸出電壓、電流和系統效率顯示出來,并可以對輸出電壓預設和步進調整,還可以實現過流保護和過壓欠壓指示,完成了基本部分和發揮部分的所有要求。

    標簽: 3524 DC PWM SG

    上傳時間: 2017-05-23

    上傳用戶:xymbian

  • 智能房間控制器 通用型遙控器源碼

    智能房間控制器,通用型遙控器源碼智能房間控制器,通用型遙控器源碼

    標簽: 智能房間控制器

    上傳時間: 2021-12-17

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  • 新能源汽車電機控制器IGBT模塊的驅動技術

    IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)絕緣柵雙極型品體管,是由BJT(雙極型三極管)和MOS(絕緣柵型場效應管)組成的復合全控型電壓驅動式功率半導體器件,兼有MOSFEt高輸入阻抗和GT的低導通壓降兩方面的優點。IGB綜合了以上兩種器件的優點,驅動功率小而飽和壓降低。成為功率半導體器件發展的主流,廣泛應用于風電、光伏、電動汽車、智能電網等行業中。在電動汽車行業中,電機控制器、輔助動力系統,電動空調中,IGBT有著廣泛的使用,大功率IGB多應用于電機控制器中,由于電動汽車電機控制器工作環境干擾比較大,IGBT的門極分布電容及實際開關中存在的米勒效應等寄生參數的直接影響到驅動電路的可靠性1電機控制器在使用過程中,在過流、短路和過壓的情況下要對1GBT實行比較完善的保護。過流會引起電機控制器的溫度上升,可通過溫度傳感器來進行檢測,并由相應的電路來實現保護;過壓一般發生在IGBT關斷時,較大的di/dt會在寄生電感上產生了較高的電壓,可通過采用緩沖電路來鉗制,或者適當降低開關速率。短路故障發生后瞬時就會產生極大的電流,很快就會損壞1GBT,主控制板的過流保護根本來不及,必須由硬件電路控制驅動電路瞬間加以保護。因此驅動器的設計過程中,保護功能設計得是否完善,對系統的安全運行尤其重要。

    標簽: 新能源汽車 電機控制器 igbt

    上傳時間: 2022-06-22

    上傳用戶:XuVshu

  • 一款高性能BUCK型DC-DC和LDO雙路輸出控制器設計

    本論文以西安電子科技大學電路CAD所的科研項目“電源管理類集成電路關鍵技術理論研究與設計”為背景,設計了一款高性能降壓型DC-DC和LDO雙路輸出控制器XD8912.論文首先對電源管理技術的現狀以及發展趨勢作了介紹;隨后分析了線性穩壓器及開關穩壓器的基本結構和工作原理,并對電壓模降壓型PWM DC-DC的原理及其環路穩定性做了深入的研究;最后詳細介紹了XD8912的設計過程,包括芯片性能系統規劃、特性分析、電路實現以及仿真驗證。XD8912不僅集成了大電流、高效率的電壓模降壓型PWM控制器,而且也集成了小電流、低噪聲的線性穩壓控制器,可以為高性能顯卡、主板等設備供電。芯片采用同步整流技術,避免了肖特基二極管的使用,大大提高了芯片的工作效率。芯片內部設計了微調電路提高了電壓基準的精度。設計了內部頻率補償電路取代芯片外部的補償電容,有效提高了芯片的集成度。另外,芯片還集成了完備的保護電路,包括過溫保護、欠壓保護、過流保護等.文中對XD8912的系統及主要功能模塊進行了詳細的分析,并基于0.6um BCD工藝,利用Viewdraw,Hspice等EDA軟件,完成了電路的設計和前仿真驗證仿真結果表明,電路功能和性能指標均已達到設計要求。

    標簽: 降壓型DC-DC LDO 電源管理

    上傳時間: 2022-06-23

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  • OB6617 鋰電無刷型電動工具控制器上位機操作教程

    OB6617 鋰電無刷型電動工具控制器上位機操作教程

    標簽: ob6617 電動工具控制器

    上傳時間: 2022-06-27

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  • WML36-180G型無刷電機控制器線路圖

    WML36-180G型無刷電機控制器線路圖                        

    標簽: wml36 電機控制器

    上傳時間: 2022-07-21

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  • 開關磁阻電機的減振降噪和低轉矩脈動研究.rar

    開關磁阻電機(SR電機)驅動系統(SRD)是一種先進的機電一體化裝置,但是其較大的振動噪聲和轉矩脈動問題制約了SRD的廣泛應用。本文以減小SR電機振動噪聲和轉矩脈動為主題展開理論分析和實驗研究。主要內容有:由于徑向力引起的定子徑向振動是SR電機噪聲的主要根源,因此徑向力的分析和計算是研究SR電機振動噪聲的基礎。本文利用磁通管法推導出徑向力的解析表達式,定性分析了徑向力與電機結構參數等之間的關系。根據虛位移原理,推導出基于矢量磁勢的電磁力計算公式。該計算方法求解電磁力時只需進行一次磁場計算,不但減小了計算量,同時計算精度較傳統虛位移法高。利用這一計算方法,求出了實驗樣機的轉矩及徑向力的精確數值解。針對在SRD性能仿真時,傳統的非線性插值不但耗時,而且對有限元計算數據量要求高的問題,本文利用人工神經網絡強大的非線性模型辨識能力,成功進行了SR電機磁鏈反演和轉矩計算的模型訓練,最后建立了基于人工神經網絡的SR電機精確解析數學模型。因為SR電機本體結構形式的選擇問題與振動噪聲大小有著密切的關系。本文從噪聲輻射和振動幅值角度探討了SR電機主要尺寸的確定;接著從對稱性、力波階數等角度研究了SR電機相數及繞組連接方式、極數、并聯支路數的選擇問題。并對一些常用的降低電機機械噪聲的措施和方法進行了綜述。系統振動特性的研究對于減小振動噪聲十分重要。本文從振動系統的運動方程出發,導出了從激振力到振動加速度的傳遞函數和系統的自由振動解;然后利用機電類比法得出了SR電機定子系統的固有頻率以及振動振幅的解析解,定性分析了影響振動振幅的各種因素;最后利用基于能量法的有限元解法,通過建立不同的散熱筋結構形式、高度、根數以及形狀的SR電機三維有限元模型,分析得出了最有利于降噪和散熱的散熱筋結構是高度高、根數多、上窄下寬的梯形截面的周向散熱筋的結論。通過建立不同繞組裝配工藝下的SR電機三維有限元模型,分析得出了加強繞組剛度可以提高系統低階固有頻率的結論。通過比較實驗樣機的模態分析結果和運行實驗結果,證實了模態分析的有效性。仿真是計算SRD系統性能和預估電機振動的有效手段。本文在用MATLAB建立SRD系統的非線性動態仿真模型的基礎上,對SRD系統進行了穩態性能仿真、動態性能仿真以及負載突變仿真。接著利用穩態性能仿真,綜合考慮最大平均轉矩和效率這兩個優化目標,對SR電機的開關角進行了優化。最后結合由磁場有限元計算得到的徑向力數據表和穩態性能仿真,通過非線性插值得到徑向力的波形,然后對徑向力波形進行了頻譜分析,從而找到其主要的諧波分量。在電機設計階段避免徑向力波主要頻譜分量與SR電機定子的固有頻率接近而引起共振是降低SR電機噪聲的首要條件。合適的控制策略對于SR電機減振降噪是必不可少的。本文理論推導出三步換相法的時間參數取值公式。仿真證明本取值公式較原先文獻的結論在阻尼比較小時有更好的減振效果。針對SR電機運行中可能出現多個模態振形被激發出來的情況,利用數值優化法對三步換相法的時間參數進行了優化,使得減振效果整體最佳,所提的數值優化方法對兩步換相法同樣有效。在分析已有的直接瞬時轉矩控制的基礎上,針對其不足之處,提出了轉矩定頻控制取代內滯環的方法、開始重疊區域的轉矩控制方法、最佳開關角度二次優化法和時間參數優化的三步換相法等新的控制方案。動態仿真證明這些方案是切實有效的,達到了預期效果。最后在直接瞬時轉矩控制的每一次轉矩斬波都使用三步換相法,和在相關斷時刻根據實際電平靈活選用兩步或三步換相法以減小電機振動噪聲,并提出了考慮減振要求的開關頻率設計方法,最終形成了一套完整的降低振動噪聲和轉矩脈動控制策略。設計并研制了基于TMS320LF2407DSP的SR電機控制器。根據控制策略要求,選用了不對稱半橋功率電路拓撲結構;出于降低成本以及提高可靠性考慮,采用了MOSFET雙路并聯電路方案。在控制軟件中實現了本文所提出的降低SR電機振動噪聲和轉矩脈動控制策略。本文最后對實驗樣機進行了靜態轉矩的測量實驗,對比轉矩測量值與轉矩有限元計算值,驗證了磁場有限元計算的有效性。然后對實驗樣機進行了空載與負載、電流控制與轉矩控制、低速斬波與高速單波、是否采用兩步或三步換相法等一系列對比運行實驗,對比各種實驗結果,充分證實了本文所提出的降低振動噪聲和轉矩脈動控制策略的有效性。本課題組承擔了國家十·五863計劃電動汽車重大專項:“EQ6110HEV混合動力城市公交車用電機及其控制系統”(2001AA501421)。本文的研究是在該項目的資助下完成,并且本文關于電機本體結構形式、散熱筋結構和機械降噪措施等的結論已在該項目的60kW實驗樣機上得到證實。

    標簽: 開關磁阻電機 降噪

    上傳時間: 2013-07-05

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