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直流變換器

  • 逆變器IGBT損壞原因分析及處理

    1前言萊鋼型鋼廠大型生產(chǎn)線傳動系統(tǒng)采用西門子SIMOVERT MASTER系列PWM交-直-交電壓型變頻器供電,變頻器采用公共直流母線式結(jié)構(gòu);冷床傳輸鏈采用4臺電機單獨傳動,每臺電機分別由獨立的逆變單元控制,逆變單元的控制方式為無速度編碼器的矢量控制,相互之間依靠速度給定的同時性保持同步。自2005年投入生產(chǎn)以來,冷床傳輸鏈運行較為穩(wěn)定,但2007年2月以后,冷床傳輸鏈逆變單元頻繁出現(xiàn)絕緣柵雙極型晶體管(Insolated Gate Bipolar Transistor,IGBT)損壞現(xiàn)象,具體故障情況統(tǒng)計見表1由表1可知,冷床傳輸鏈4臺逆變器都出現(xiàn)過IGBT損壞的現(xiàn)象,故障代碼是F025和F0272原因分析1)IGBT損壞一般是由于輸出短路或接地等外部原因造成。但從實際情況上看,檢查輸出電纜及電機等外部條件沒有問題,并且更換新的IGBT后,系統(tǒng)可以立即正常運行,從而排除了輸出短路或接地等外部條件造成IGBT損壞。2)IGBT存在過壓。該系統(tǒng)采用公共直流母線控制方式,制動電阻直接掛接于直流母線上,當(dāng)逆變單元的反饋能量使直流母線電壓超過DC 715 V時,制動單元動作,進行能耗制動;此外掛接于該直流母線上的其他逆變單元并沒有出現(xiàn)IGBT損壞的現(xiàn)象,因此不是由于制動反饋過壓造成IGBT燒壞。3)由于負荷分配不均造成出力大的IGBT損壞。從實際運行波形上看,負荷分配相對較為均勻,相互差別僅為2%左右,應(yīng)該不會造成IGBT損壞。此外,4只逆變單元都出現(xiàn)了IGBT損壞現(xiàn)象,如果是由于負荷分配不均造成,應(yīng)該出力大的逆變單元IGBT總是燒壞,因此排除由于負荷分配不均造成IGBT損壞。4)逆變單元容量選擇不合適,裝置容量偏小造成長期過流運行,從而導(dǎo)致IGBT燒毀。逆變單元型號及電機參數(shù):額定功率90kw,額定電流186A,負載電流169 A,短時電流254 A,中間同路額定電流221 A,電源電流205 A,電機功率110kw,電機額定電流205 A,電機正常運行時的電流及轉(zhuǎn)矩波形如圖1所示。

    標(biāo)簽: 逆變器 igbt

    上傳時間: 2022-06-22

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  • 電力電子變換器PWM策略與電流控制技術(shù)PDF電子書

     本書中,系統(tǒng)地介紹了現(xiàn)代電力電子變換裝置及其PWM控制策略,具有內(nèi)容系統(tǒng)全面、范例豐富詳盡、原理深入淺出、理論與實際緊密結(jié)合等特點。第1~9章主要關(guān)注脈寬調(diào)制技術(shù);第10~16章主要關(guān)注電流控制技術(shù)。其中,第1章和第2章講述兩種基本的PWM控制策略;第3章介紹PWM控制中的三相逆變器的過調(diào)制問題;第4~6章是對不同PWM控制方法的詳細介紹;第7章介紹了PWM控制中的電磁干擾問題;第8章和第9章講述了多重與多相功率變換器的PWM控制策略;第10~15章分別以同步電機和直流電源為例詳細介紹了各種不同的電流控制方法;第16章介紹了多電平變換器的電流控制方法。  譯者序  引言  第1章用于兩電平三相電壓型逆變器的載波脈寬調(diào)制1  11引言1  12參考電壓va ref、vb ref、vc ref3  13參考電壓Pa ref、Pb ref、Pc ref6  14va、vb、vc與Pa、Pb、Pc之間的聯(lián)系8  15PWM信號的產(chǎn)生8  151反鋸齒波8  152傳統(tǒng)鋸齒形載波11  153三角形載波12  154說明16  

    標(biāo)簽: 電力電子變換器 pwm 電流控制

    上傳時間: 2022-06-23

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  • 基于TDS2285芯片的正弦波1200W逆變器開發(fā)指南

    基于TDS2285芯片的正弦波1200W逆變器開發(fā)指南以TDS2285芯片為核心,打造一款正弦波1200W逆變機器,使大家對TDS2285芯片有更深入的了解。我們知道在許多逆變的場合中,都是低壓DC直流電源要變成高壓AC電源,所以中間是需要升壓才能完成這一變化,我們此次討論的依然是采用高穎的方式來做逆變,采用高頻的方式相對于工頻方式來做有許多優(yōu)點:高轉(zhuǎn)換效率,極低的空載電流,重量輕,體積小等。也許有人會說工頻的皮實,耐沖擊,對于這一點我也非常認同,不過需要指出的是,高頻的做的好,一點也不會輸于工額的,這一點,已經(jīng)通過我們公司的產(chǎn)品和TDS2285的出貨情況得到了肯定,所以,以下就讓大家看看TDS2285芯片在該系統(tǒng)中表現(xiàn)吧!DC-DC升壓部分:此次設(shè)計是采用DC24V輸入,為了要保證輸出AC220,在此環(huán)節(jié)中,DC-DC升壓部分至少需要將DC24V升壓到220VAC*1.414-DC31 1v,這樣在311V的基礎(chǔ)上才能有穩(wěn)定的AC220V出來,為了能達到這一目地,我們采用非常熟悉的推挽電路TOP來做該DC-DC變換,電路圖如下:

    標(biāo)簽: tds2285 逆變器

    上傳時間: 2022-06-26

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  • 正弦波逆變器電路圖及制作過程

    這個機器,輸入電壓是直流是12V,也可以是24V,12V時我的目標(biāo)是800W,力爭1000W,整體結(jié)構(gòu)是學(xué)習(xí)了鐘工的3000W機器.具體電路圖請參考:1000W正弦波逆變器(直流12V轉(zhuǎn)交流220V)電路圖也是下面一個大散熱板,上面是一塊和散熱板一樣大小的功率主板,長228MM,寬140MM。升壓部分的4個功率管,H橋的4個功率管及4個TO220封裝的快速二極管直接擰在散熱板;DC-DC升壓電路的驅(qū)動板和SPWM的驅(qū)動板直插在功率主板上。因為電流較大,所以用了三對6平方的軟線直接焊在功率板上如上圖:在板子上預(yù)留了一個儲能電感的位置,一般情況用準(zhǔn)開環(huán),不裝儲能電感,就直接搭通,如果要用閉環(huán)穩(wěn)壓,就可以在這個位置裝一個EC35的電感上圖紅色的東西,是一個0.6W的取樣變壓器,如果用差分取樣,這個位置可以裝二個200K的降壓電阻,取樣變壓器的左邊,一個小變壓器樣子的是預(yù)留的電流互感器的位置,這次因為不用電流反饋,所以沒有裝互感器,PCB下面直接搭通。

    標(biāo)簽: 正弦波逆變器

    上傳時間: 2022-06-27

    上傳用戶:kingwide

  • 帶磁編碼器的無人機FOC云臺控制器

    摘要:商用無人機云臺是立足于無人機高空操控優(yōu)勢,通過無線遙控來進行航空攝影、系統(tǒng)立體測繪地面圖像或者準(zhǔn)確操控附帶設(shè)備的驅(qū)動裝置,主要功能是利用高精度電機控制,實現(xiàn)攝像設(shè)備對X,Y,2三維空間的精準(zhǔn)角度控制,以達到精確控制設(shè)備操作角度的效果。云臺系統(tǒng)的控制精度對這個無人機的攝像性能及操控效果有著至關(guān)重要的作用。目前在云臺控制算法上比較先進的控制算法都本掌握在國內(nèi)領(lǐng)先的幾家廠家手上,大部分云臺設(shè)計都沿用了傳統(tǒng)的直流有刷電機的控制或者120°BLDC控制,在防抖效果及控制精度上都有需要改進的地方,通過對產(chǎn)品的分析將FOC算法融入云臺控制,將有助于達到提升防抖效果及控制精度的效果,尤其是將磁編碼器替換傳統(tǒng)的電位器設(shè)計,可以在控制精度,提高使用壽命,降低噪聲,減少生產(chǎn)難度等方便帶來極大優(yōu)勢。關(guān)鍵字:無人機云臺PISMFOC控制算法磁編碼器正文:引言:云臺控制的核心主要分為兩大部分:電機控制和角度控制,電機控制的關(guān)鍵包括MCU編程及功率器件的控制,角度控制則包括編碼器的結(jié)構(gòu)安裝設(shè)計及控制等。將FOC控制及磁編應(yīng)用穩(wěn)定運用到無人機云臺控制系統(tǒng)中,有助于提高電機控制精度,減低系統(tǒng)噪聲,降低功耗,減少飛行控制主系統(tǒng)的運算開銷,提高產(chǎn)品工作壽命等作用,從而提升無人機整體性能。

    標(biāo)簽: 帶磁編碼器 無人機 foc 云臺控制器

    上傳時間: 2022-06-30

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  • STM8S的無位置傳感器無刷直流電機控制方法

    無刷直流電機結(jié)構(gòu)簡單、運行可靠、維護方便、效率高.介紹一種無刷直流電機位置檢測方法,利用反電動勢過零點檢測電動機換相,給出無刷直流電動機的換相點估算方法.利用 STM8S的中斷功能,采用三段式起動,實現(xiàn)對電動機換相控制和實時監(jiān)控.設(shè)計了反電動勢檢測簡化電路、電流檢測與保護電路、主要的 I/O口;最后采用 ZW-57BL01無刷直流電機進行實驗,實驗表明,該方法電動機起動平穩(wěn),調(diào)速范圍廣、實現(xiàn)容易、成本低,具有較高的應(yīng)用價值.無刷直流電機沒有機械換相的限制,結(jié)構(gòu)簡單、運行可靠、維護方便;易于小型化、成本低、調(diào)速特性好、效率高[1-4].無刷直流電機主要由電機本體、轉(zhuǎn)子位置檢測器、逆變器和控制器組成;按位置傳感器分類,可分為有位置傳感器式和無位置傳感器式[1-2],其中傳感器常用霍爾位置傳感器和光碼盤[1],文獻[5-7]給出了有位置傳感器的無刷直流電機控制方法,采用有位置傳感器控制,能較好地進行位置檢測,但不利于系統(tǒng)小型化,會增加電機系統(tǒng)的成本,且不易維護.

    標(biāo)簽: STM8S 無位置傳感器 電機控制

    上傳時間: 2022-07-12

    上傳用戶:bluedrops

  • TMS320F28027的數(shù)字控制移相全橋DCDC變換器設(shè)計

    移相全橋軟開關(guān)PWM變換器是直流電源實現(xiàn)高頻化的理想拓撲之一,尤其在中大功率場合應(yīng)用十分廣泛。實現(xiàn)全橋變換器移相PWM控制的傳統(tǒng)方法是通過采用專用集成控制芯片(UC3875、UCC3895等)來調(diào)節(jié)變換器前后臂間的導(dǎo)通相位差,以實現(xiàn)PWM模擬控制四。相對于模擬控制,數(shù)字控制由于具有集成度高、控制靈活、設(shè)計延續(xù)性好、易于實現(xiàn)通訊等優(yōu)點而在電力電子領(lǐng)域得到應(yīng)用。近年來,隨著數(shù)字信號處理技術(shù)日趨成熟,各種微控制器性價比的不斷提高,采用數(shù)字控制已成為中大功率開關(guān)電源的發(fā)展趨勢問。本文采用一種在變壓器原邊增加一個諧振電感和兩個鉗位二極管的全橋變換器作為主電路,利用TI公司最新一款專注于電源數(shù)字控制的DSP微控制器對其進行峰值電流模式數(shù)字移相控制,完成了一臺1.2kW(120V/10A)的樣機。

    標(biāo)簽: tms320f28027 dc/dc變換器

    上傳時間: 2022-07-17

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  • LLC串聯(lián)諧振全橋DCDC變換器的研究.

    高頻化、高功率密度和高效率,是DC/DC變換器的發(fā)展趨勢。傳統(tǒng)的硬開關(guān)變換器限制了開關(guān)頻率和功率密度的提高。移相全橋PWNZVSDC/DC變換器可以實現(xiàn)主開關(guān)管的ZVS,但滯后橋臂實現(xiàn)ZVS的負載范圍較小:整流二極管存在反向恢復(fù)問題,不利于效率的提高;輸入電壓較高時,變換器效率較低,不適合輸入電壓高和有掉電維持時間限制的高性能開關(guān)電源。LLC串聯(lián)諧振DC/DC變換器是直流變換器研究領(lǐng)域的熱點,可以較好的解決移相全橋PWMZVSDC/DC變換器存在的缺點。但該變換器工作過程較為復(fù)雜,難于設(shè)計和控制,目前尚處于研究階段。本文以LLC串聯(lián)諧振全橋DC/DC變換器作為研究內(nèi)容。以下是本文的主要研究工作:對LLC串聯(lián)諧振全橋DC/DC變換器的工作原理進行了詳細研究,利用基頻分量近似法建立了變換器的數(shù)學(xué)模型,確定了主開關(guān)管實現(xiàn)ZVS的條件,推導(dǎo)了邊界負載條件和邊界頻率,確定了變換器的穩(wěn)態(tài)工作區(qū)域,推導(dǎo)了輸入,輸出電壓和開關(guān)頻率以及負載的關(guān)系。仿真結(jié)果證明了理論分析的正確性。采用擴展描述函數(shù)法建立了變換器在開關(guān)頻率變化時的小信號模型,在小信號模型的基礎(chǔ)上分析了系統(tǒng)的穩(wěn)定性,根據(jù)動態(tài)性能的要求設(shè)計了控制器。仿真結(jié)果證明了理論分析的正確性。討論了一臺500m實驗樣機的主電路和控制電路設(shè)計問題,給出了設(shè)計步驟,可以給實際裝置的設(shè)計提供參考。最后給出了實驗波形和實驗數(shù)據(jù)。實驗結(jié)果驗證了理論分析的正確性。

    標(biāo)簽: llc 串聯(lián)諧振 dc/dc變換器

    上傳時間: 2022-07-21

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  • 四旋翼飛行器無刷直流電機調(diào)速系統(tǒng)的設(shè)計

    四旋翼飛行器無刷直流電機調(diào)速系統(tǒng)的設(shè)計提出了一種適用于飛行器上的無傳感器型無刷直流電機的控制方案。采用ATmega8作為系統(tǒng)控制器,利用片內(nèi)模擬比較器,通過比較電機非導(dǎo)通繞組的反電動勢與虛擬中點電壓得到過零點時刻,并延遲30。電角度作為電機換相時刻。利用MOS管設(shè)計了三相橋式驅(qū)動電路,采用單邊PWM控制方式實現(xiàn)電機調(diào)速,采用三段式啟動方法實現(xiàn)了電機的軟啟動。軟硬件結(jié)合實現(xiàn)了MOS管自檢、過流保護、欠壓保護的功能,提高了系統(tǒng)的安全性。實驗表明,調(diào)速系統(tǒng)性能良好.能正常驅(qū)動新西達2217外轉(zhuǎn)子式無刷直流電機關(guān)鍵詞:無刷直流電機;無位置傳感器;調(diào)速;四旋翼飛行器;軟啟動

    標(biāo)簽: 四旋翼飛行器 直流電機調(diào)速系統(tǒng)

    上傳時間: 2022-07-23

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  • 超聲波換能器材料

    超聲波換能器材料

    標(biāo)簽: 超聲波 換能器 材料

    上傳時間: 2013-06-03

    上傳用戶:eeworm

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